DQZHAN訊:脫硫系統(tǒng)超低排放改造電氣設(shè)備電源優(yōu)化研究
由于國家環(huán)保部大氣污染排放標準越來越嚴,對燃煤發(fā)電廠污染物濃度排放標準值越來越低,尤其是東部地區(qū)。因此,許多燃煤電廠不得不進行超低排放改造。超低改造電氣系統(tǒng),針對原脫硫系統(tǒng)主接線,提出電氣電源優(yōu)化設(shè)計方案,以及解決原系統(tǒng)越級跳閘、低壓設(shè)備掉閘等問題,確定合理的電氣接線方案。
1概述
隨著我國政府逐年提高的環(huán)境保護要求,國家環(huán)保部門以及能源局,在大氣污染物排放標準的基礎(chǔ)上,提出了超低排放的要求。大唐集團以及所屬燃煤電廠,為滿足國家污染物排放標準值要求,尤其是東部許多燃煤電廠對脫硫脫硝系統(tǒng)進行超低排放改造工作。而其中的電氣系統(tǒng)**可靠性仍然是一項重要的工作。電氣設(shè)備電源優(yōu)化設(shè)計的基木原則是經(jīng)濟適用性電氣設(shè)計。
2脫硫系統(tǒng)超低改造前電氣設(shè)備電源分析
2.1 脫硫超低改造前電氣設(shè)備故障原因
脫硫系統(tǒng)電氣設(shè)備由于環(huán)境和設(shè)備本身質(zhì)量等因素,具有極高的故障率,容易引起越級跳閘故障,必須值得足夠重視,其原因主要有以下幾個方面內(nèi)容。
(1)脫硫系統(tǒng)泵機械卡澀、漏漿液等原因致使電機接地,造成電機電流增大,開關(guān)正確動作并跳閘。
(2)開關(guān)無零序保護,兩種空氣開關(guān)均無漏電保護。電氣設(shè)備電源發(fā)生故障時,不完善的開關(guān)防跳回路,電氣設(shè)備過載電流增大,造成脫硫保安段內(nèi)失電,致使電源開關(guān)接地保護動作多次強行送電。開關(guān)動作正確時,接地短路故障并跳閘。
(3)無防跳回路多次合閘至故障點,使進線開關(guān)及備用開關(guān)輔助保護,攪拌器電機燒毀接地,裝置接地保護動作跳閘。吸收塔攪拌器投聯(lián)鎖,液位高于3.5m時攪拌器自動發(fā)啟動指令。強行合閘是造成脫硫保安段跳閘,熱工分布式控制系統(tǒng)繼續(xù)發(fā)合閘信號。
2.2 脫硫系統(tǒng)電氣設(shè)備電源現(xiàn)存在問題
脫硫配電間運行管理存在漏洞,造成備用抽屜開關(guān)拆除。電氣設(shè)備電源發(fā)生故障時,隨意更改保護定值,保護功能隨意退出。電氣設(shè)備過熱燒毀或越級跳閘,成裝置產(chǎn)生負序電流,定值歸繼電保護計算,使用直流電源保護器,交流電源供電屬于繼電保護裝置范疇,脫硫配電間保護器電流互感器極性接反,脫硫系統(tǒng)電氣設(shè)備電源存在問題如下。
(1)熱工邏輯問題。向故障設(shè)備發(fā)合閘指令,投入聯(lián)鎖后自動信號進行自保持,熱工邏輯中不能將事故,攪拌器等設(shè)備發(fā)生故障。
(2)定值整定存在問題。造成脫硫系統(tǒng)電氣設(shè)備拒動,現(xiàn)場執(zhí)行較為混亂,定值無法按定值單執(zhí)行,按照定值執(zhí)行比較容易,繼電保護計算定值接地、過熱和過流等功能。
因此,脫硫脫硝各工藝泵與電源開關(guān)的時間配合,控制柜配置空開及熱繼電器,攪拌器設(shè)備過流保護定值偏大,熱繼電器及空開不能對接地故障進行有效保護,保護配置不完善或配合時間存在,脫硫系統(tǒng)電氣電源開關(guān)未配置保護,電流互感器斷線監(jiān)視接地保護,測控裝置合跳閘同路斷線,短延時脫扣及瞬時脫扣保護,開關(guān)自身帶的智能脫扣器。
2.3 脫硫超低改造電氣設(shè)備電源主接線設(shè)計原則
脫硫系統(tǒng)電氣設(shè)備電源是脫硫的重要組成部分,方便操作和維護,節(jié)省投資起重要作用。保證脫硫系統(tǒng)**穩(wěn)定運行,都源于合理的電氣主接線設(shè)計。伴隨著脫硫系統(tǒng)電氣設(shè)備電源工藝改進,比較關(guān)鍵技術(shù)的經(jīng)濟性,確定本文*適合脫硫系統(tǒng)電氣設(shè)備電源主接線方案。衡量脫硫系統(tǒng)電氣設(shè)備電源主接線是否合理,主要采用以下設(shè)計原則。
(1)經(jīng)濟性。整個超低改造電氣系統(tǒng)本著經(jīng)濟性原則,在滿足排放要求的情況下,盡量不更換高壓廠用變,減少電廠投資。另外,在設(shè)計上,具有消耗比較少的電能損耗,設(shè)備占用的空間非常小,盡量簡潔的二次接線,設(shè)備造價近一步降低,短路水平得到有效遏制。由于力求簡單的接線需求,可以有效節(jié)省設(shè)備運行。
(2)靈活性。盡量考慮運行檢修方便。
(3)可靠性。設(shè)備檢修時對系統(tǒng)供電影響*小,盡量避免發(fā)電廠廠用電全停的可能,避免重要設(shè)備在一段負荷上,滿足對電力質(zhì)量的要求,保證重要負荷供電可靠。
3脫硫系統(tǒng)超低改造
3.1 脫硫系統(tǒng)超低改造及電氣基木方案
通過脫硫系統(tǒng)超低排放改造,脫硫裝置在鍋爐(Boiler maximum continuous rating, BMCR)工況條件下,不超過28mg/Nm3凈煙氣中的S02含量(含有6%氧氣,標態(tài)且干基),不小于99.2%脫硫效率,濃度3000mg/ Nm3的原煙氣設(shè)計SO2(含有60%氧氣,標態(tài)且干基)。不超過5mg/ Nm3凈煙氣中的固態(tài)顆粒物含量(含有6%氧氣,標態(tài)且干基),含量為30mg/ Nm3原煙氣中固態(tài)顆粒物(含有6%氧氣,標態(tài)且干基)。硫系統(tǒng)超低排放改造基木方案主要包括以下幾個方面的內(nèi)容。
(1)加裝氣液再平衡均流器,位于吸收塔底層噴淋下部。
(2)采用300%高覆蓋率的高效噴嘴,且具有小流量,噴淋裝置重新布置,針對下三層噴淋母管、支管、噴嘴及時更換,保留原有的漿液循環(huán)泵,增加一臺漿液循環(huán)泵。
(3)防止煙氣走旁路,適當位置設(shè)置1層煙氣分布環(huán)板,位于吸收塔下部三層噴淋。
(4)原除霧器改造為一層管式+三層屋脊式高效除塵除霧裝置,拆除吸收塔原除霧裝置。
(5)脫硝系統(tǒng)增加一層催化劑。
(6)脫硝系統(tǒng)增加一路尿素溶液供應(yīng)系統(tǒng)。
(7)改造完成后系統(tǒng)總阻力增加不超過950Pa,限制在改造范圍之內(nèi)。
電氣改造方案:
(1)考慮到高廠變?nèi)萘吭试S的范圍內(nèi),增加漿液循環(huán)泵的容量。
(2)改造相應(yīng)的6kV開關(guān)柜,同時更換綜合保護裝置,修訂保護定值。
(3)改造電氣通訊裝置,將電流、電量等信號,送至DCS。
(4)改造脫硝380v供電,增加聲波吹灰器等用電負荷。
(5)改造前脫硫脫硝系統(tǒng)電氣存在問題整改,改造。
(6)修改脫硫脫硝系統(tǒng)DCS中部分保護邏輯。
3.2 脫硫系統(tǒng)超低改造前后效果分析
脫硫系統(tǒng)超低改造前后性能參數(shù)如表1所示。
表1 脫硫裝置改造前后性能參數(shù)對比表
超低改造后,電廠按照《關(guān)于做好煤電機組達到燃機排放水平環(huán)保改造示范項目評估監(jiān)測工作的通知》(環(huán)辦[2015]60號)有關(guān)規(guī)定,委托第三方機構(gòu)對改造效果進行測試,試驗結(jié)果符合環(huán)保要求。試驗結(jié)果如表2所示。
表2 超低排放改造驗收監(jiān)測結(jié)果(含有6%氧氣,標態(tài)且干基)
由以上可以看出,煙氣污染物排放濃度均低于污染物超低排放限值的要求,發(fā)生在不同煤質(zhì)條件,不同工況負荷情況。超低排放改造后,排放標準SO2執(zhí)行≤35mg/m,經(jīng)常出現(xiàn)凈煙氣SO2瞬間跳變超標的情祝,脫硫系統(tǒng)在運行過程主要表象跳變不規(guī)律,跳變持續(xù)時間短則十幾秒,跳變幅度有大有小,長則一兩分鐘??稍斐尚r均值超標情況出現(xiàn),稍有不慎給運行人員造成比較大的麻煩。集中釋放出來分解形成SO2和水,形成煙氣分析儀表SO2數(shù)據(jù)的異常數(shù)據(jù)高峰,濕煙氣中SO2經(jīng)歷冷凝——積累——釋放的一個過程,待蒸發(fā)完后,數(shù)據(jù)可恢復(fù)原數(shù)值。
4 結(jié)束語
脫硫系統(tǒng)超低改造后,滿足特別排放限值的要求,各項污染物指標均能保持固定值范圍內(nèi),運行過程加強分析各項污染物排放指標的異常情況,注意將各自獨立脫除凈化系統(tǒng)相融合,*大限度發(fā)揮煙氣協(xié)同治理技術(shù)的優(yōu)勢,實現(xiàn)單一污染物在多個系統(tǒng)同時脫除。電氣系統(tǒng)改造,本著經(jīng)濟可靠原則,進行設(shè)計優(yōu)化,保證超低改造后脫硫脫硝系統(tǒng)的**穩(wěn)定運行。