DQZHAN技術(shù)訊:循環(huán)流化床鍋爐低氮改造調(diào)試與分析
摘要:循環(huán)流化床鍋爐(CFB)是一種較為環(huán)保的爐型,隨著環(huán)保要求的日趨嚴(yán)格,單純的通過燃燒調(diào)整已經(jīng)無法達(dá)到排放要求,對CFB進(jìn)行低氮改造已經(jīng)勢在必行。文章結(jié)合工程實(shí)例,對CFB低氮改造技術(shù)進(jìn)行探討并提出相關(guān)的建議。
1、引言
作為低溫燃燒方式的CFB爐型已成為我國火電廠行業(yè)的主要爐型之一,其裝機(jī)容量超過75000MW,具有良好的爐內(nèi)降氮和脫硫功效。目前大部分新建中小循環(huán)流化床鍋爐可以將NOx排放值控制在200mg/Nm3(本文中mg/Nm3均為干基,標(biāo)態(tài),6%氧量)以下,但是早期的循環(huán)流化床鍋爐由于各種原因均存在著NOx排放過高的問題,許多已經(jīng)達(dá)到400mg/Nm3以上。,在當(dāng)前嚴(yán)峻的氮氧化物排放標(biāo)準(zhǔn)限值下,特別是重點(diǎn)地區(qū)要求排放控制在100mg/Nm3以內(nèi),此時單純采用SNCR工藝并不能達(dá)到要求?;谶@種情況,為了保證NOx達(dá)標(biāo)排放,同時出于改善鍋爐性能、降低脫硝裝置的投運(yùn)成本等目的,對鍋爐進(jìn)行低氮改造就顯得很有必要。
本文簡介了CFB普遍存在的問題以及低氮改造的幾種途徑,并結(jié)合我公司在內(nèi)蒙三維煤化3×75t循環(huán)流化床鍋爐的改造實(shí)例,對現(xiàn)行CFB低氮改造技術(shù)進(jìn)行探討并提出相關(guān)建議。
2、鍋爐現(xiàn)狀
內(nèi)蒙古三維煤化科技有限公司現(xiàn)有75t/h循環(huán)流化床鍋爐3臺,鍋爐總排口NOx初始排放值為450mg/Nm3。為響應(yīng)國家環(huán)保要求,降低初始排放至100mg/Nm3以下,并保證原鍋爐額定運(yùn)行參數(shù)不變,現(xiàn)需對鍋爐煙氣進(jìn)行相應(yīng)的處理。
該項(xiàng)目3臺75t/hCFB鍋爐,于2005年投運(yùn),經(jīng)過長時間運(yùn)行,鍋爐存在如下一些問題:
1、床溫高
該爐型在設(shè)計(jì)當(dāng)初為了追求較高的燃燒效率,故采用高床溫的燃燒方式,爐床面積和爐膛體積都較小。這種設(shè)計(jì)雖然提高了燃燒效率,但也帶來了NOx排放高,鍋爐**穩(wěn)定性差等問題。長期運(yùn)行后,鍋爐的布風(fēng)系統(tǒng)風(fēng)帽磨損引起布風(fēng)不均勻,導(dǎo)致局部富氧及局部高溫;分離返料系統(tǒng)等因磨損或變形嚴(yán)重引起分離效率下降、返料不暢,進(jìn)一步加劇了高排放,帶負(fù)荷難等問題。目前鍋爐在65t/h負(fù)荷時床溫達(dá)到1000℃以上,分離器內(nèi)煙氣溫度也超過1000℃,直接導(dǎo)致后續(xù)SNCR脫硝效率低、低氮改造難度大。
2、一、二次風(fēng)配比不合理
對于CFB機(jī)組,設(shè)法降低一次風(fēng)率、提高二次風(fēng)率,都不失為增進(jìn)分級送風(fēng)的好方法,既可以強(qiáng)化氧化區(qū)燃盡和還原區(qū)低氧分段燃燒效果,也抑制溫度及溫差水平,達(dá)到低氮與高效燃燒的過程統(tǒng)一。
但許多較早的CFB爐型二次風(fēng)布置,都是為了提高燃燒效率,按“充分?jǐn)_動、充分接觸”的原理進(jìn)行設(shè)計(jì)。并沒有處理好射流穿透、配風(fēng)均勻性、風(fēng)煤比局部均衡和合理制造還原氧化區(qū)分布這幾方面的協(xié)調(diào)關(guān)系,從而導(dǎo)致燃燒效率較高,但NOx排放也過高的問題。
3、分離器效率低
本鍋爐采用絕熱式旋風(fēng)分離器,長期運(yùn)行后,由于中心筒變形、分離器煙道磨損等原因,導(dǎo)致分離效率大幅下降。判斷分離效率的辦法常用兩種:一種是通過分析除塵器捕足的灰的顆粒度來分析,良好的分離器平均灰粒徑d50應(yīng)該在30微米以下;另一種辦法是通過爐膛內(nèi)的差壓來判斷分離效果,分離效果良好的該型鍋爐爐膛差壓應(yīng)該在500-1500Pa之間,但現(xiàn)場中控顯示本鍋爐爐膛差壓只有200Pa左右。
分離效率低將會引起許多問題,一是引起循環(huán)倍率下降,燃料不完全燃燒損失加大;二是物料對爐床的冷卻效果降低,床溫偏高;三是物料濃度低,爐膛內(nèi)換熱減弱,鍋爐帶負(fù)荷能力下降。
針對以上問題,現(xiàn)行的CFB低氮改造的手段主要有:
1、煙氣再循環(huán)系統(tǒng);2、二次風(fēng)改造系統(tǒng);3、分離器中心筒改造;4、布風(fēng)板改造;5、增設(shè)水冷屏等。
在實(shí)際的工程應(yīng)用中,可以根據(jù)不同的爐型爐況以及NOx脫除要求,合理的選擇改造方式和程度。
3、方案分析
經(jīng)過前期的資料收集以及現(xiàn)場勘探,參考SNCR在75t/h循環(huán)流化床鍋爐上的效率一般在40%-70%,即使以*高效率70%計(jì)算,也無法保證NOx控制在100mg/Nm3以下,故在采用SNCR工藝的同時還須對鍋爐進(jìn)行低氮改造,才能保證排放濃度達(dá)標(biāo)。
此項(xiàng)目煙氣脫硝以SNCR為主,低氮改造為輔,故鍋爐改造量并不是很多,主要包含兩部分:煙氣再循環(huán)系統(tǒng)和二次風(fēng)改造系統(tǒng)。
3.1煙氣再循環(huán)系統(tǒng)
煙氣再循環(huán)工藝就是從引風(fēng)機(jī)出口引一路煙氣送至鍋爐一次風(fēng)機(jī)入口,由于煙氣中的氧含量已經(jīng)遠(yuǎn)低于正??諝庵械难鹾?,這樣在有效的減小了一次風(fēng)含氧量的同時,也保證了鍋爐一次風(fēng)流化風(fēng)量需求。
再循環(huán)煙氣量與不采用煙氣再循環(huán)時的煙氣量之比,稱為煙氣再循環(huán)率。煙氣再循環(huán)率一般控制在10-20%。當(dāng)采用更高的煙氣再循環(huán)率時,燃燒會不穩(wěn)定,未完全燃燒熱損失會增加。
3.2二次風(fēng)改造
二次風(fēng)改造:鍋爐原二次風(fēng)設(shè)計(jì)為前、后、左右側(cè)墻都有布置,高度方向分三層布置??紤]到左右側(cè)墻距離較寬,二次風(fēng)的穿透能力大大減弱,因此本次改造將取消側(cè)墻二次風(fēng)管,所有風(fēng)管布置在前后墻,并適當(dāng)抬高二次風(fēng)噴口的標(biāo)高,高度方向上形成燃燒分級。
給煤管改造:循環(huán)流化床鍋爐的NOx原始排放主要源自燃煤,屬于燃料型NOx,因此設(shè)計(jì)原則是讓煤在爐膛下部進(jìn)行負(fù)氧燃燒,并盡可能讓進(jìn)入爐膛的煤晚點(diǎn)接觸氧氣。原鍋爐結(jié)構(gòu)中給煤點(diǎn)較高,本次改造在將二次風(fēng)抬高的同時,也適當(dāng)降低了給煤點(diǎn)。
4、調(diào)試與分析
由于單臺爐原始排放濃度并無準(zhǔn)確數(shù)值,參考總排口數(shù)值以及后安裝的CEMS的讀數(shù),并經(jīng)過相應(yīng)的計(jì)算,得出1、2#爐初始排放在400mg/Nm3左右,3#爐初始排放為500mg/Nm3左右,運(yùn)行通過燃燒調(diào)整(控制O2),均可保證初始濃度在400mg/Nm3左右。
調(diào)試情況大致如下(以3#爐為例):
二次風(fēng)部分調(diào)試:
主要是通過調(diào)整其一、二次風(fēng)配比以及上、下層二次風(fēng)風(fēng)門的開度來實(shí)現(xiàn),由于其鍋爐長期處于高床溫狀態(tài)運(yùn)行(*高可達(dá)1040℃),加之原一、二次風(fēng)機(jī)余量有限,高負(fù)荷時基本都處于滿負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài),調(diào)節(jié)手段裕度有限,只能在保證床溫的前提下盡量加大上層二次風(fēng),減少小二次風(fēng)。經(jīng)反復(fù)調(diào)試,*終二次風(fēng)改造后總排口NOx濃度較改造前降低60mg/Nm3左右,NOx減排約15%。
煙氣再循環(huán)部分調(diào)試:
主要以控制再循環(huán)風(fēng)機(jī)的變頻為主,以找出*小的熱效率損失下*合適的煙氣的回送量。經(jīng)過調(diào)試,得出風(fēng)機(jī)變頻在30%-50%時可達(dá)到較為理想的低氮效果,能大幅降低NOx排放,結(jié)合二次風(fēng)改造,可將NOx可控制在300mg/Nm3以下。
通過調(diào)試我們也發(fā)現(xiàn),由于鍋爐是個完整的系統(tǒng),沒有數(shù)值的比對是處在**的環(huán)境中,鍋爐低氮改造后對NOx的控制遠(yuǎn)比數(shù)值上體現(xiàn)出來的要明顯,結(jié)合SNCR完全可以保證NOx排放在100mg/Nm3以下,但同時也伴隨著一些負(fù)面效應(yīng)。具體如下:
1、由于抬高了二次風(fēng),使得爐膛火焰中心拉長,鍋爐整個溫度場后移,加之煙氣再循環(huán)的投運(yùn)減少了一次風(fēng)空預(yù)器處的換熱量,直接導(dǎo)致改造后排煙溫度上升(比原來高10℃)。
2、改造過后鍋爐熱效率有所下降:二次風(fēng)改造部分的影響在可以接受范圍內(nèi);煙氣再循環(huán)部分在低負(fù)荷時效果良好,但高負(fù)荷時煙氣再循環(huán)的投運(yùn)會帶來排煙溫度的進(jìn)一步升高,鍋爐熱效率急劇下降,同時對除塵器的濾袋壽命造成一定影響。
5、總結(jié)
循環(huán)流化床鍋爐低氮改造因其改造方式的多樣性,已經(jīng)越來越多的應(yīng)用于工程實(shí)踐中,且可以和SNCR、SCR靈活搭配,對NOx排放起到較好的控制作用。但低氮排放與高效燃燒之間本身就存在矛盾,鍋爐部分結(jié)構(gòu)的改動,也不可避免的會對爐內(nèi)原本穩(wěn)定的溫度場造成影響,如何通過配套的設(shè)備改造以及相關(guān)的燃燒調(diào)整以減少對鍋爐的負(fù)面影響,仍然是今后技術(shù)開發(fā)以及工程改造中需進(jìn)一步摸索改進(jìn)的。